密封材質(zhì)改進減少了密封維修中的間接損耗
機器本身存在氣缸中心與十字頭滑道中心不對正的先天不足,使活塞桿偏斜,、振動,,對填料影響很大。開機時間不超過15min,,溫度可升至80℃,,新?lián)Q填料磨合時間達一周,有時需要返修,。填料密封環(huán)從廠家來貨是單開直切口,,因此第一個填料室漏量小,壓差很大,,故磨損很快,,很快失去密封作用。依次磨損失效很快,。而且密封環(huán)內(nèi),、外環(huán)容易脫開。密封環(huán)周向開口間隙太小,,磨損后不能補償,,還會引起內(nèi)徑變形緊箍在活塞桿上。這種情況下壓差很大,,磨損很快,,內(nèi)環(huán)還會箍在活塞桿上,造成內(nèi)外圈的軸向位移,,嚴重時會拉傷活塞桿,。密封環(huán)與密封盒端面間隙a太小,一般0.14mm,,使密封環(huán)與填料室壓力很小,,且環(huán)軸向熱膨脹受限,與填料盒端面摩擦不能使環(huán)與桿貼合,,脹死漏氣,,密封作用大大減小?;钊麠U表面處理不干凈,,易劃傷密封環(huán)內(nèi)環(huán),造成密封不嚴,。
填料函盒底面未磨平,,造成間隙過大而漏氣。彈簧力太緊,,密封環(huán)升溫后無法自由膨脹,,磨損加快。冷卻水路細,循環(huán)水臟,,容易堵塞,,失去冷卻作用。冷卻水中斷,,填料函會快速升溫,,如果不及時發(fā)現(xiàn)、停機,,可能燒壞填料密封環(huán)和活塞桿,。維修時研磨和裝配質(zhì)量不好,如將切口切成帶倒角的邊,,或切口錯位不好,,等都可造成漏氣。新?lián)Q密封環(huán)后,,在空載磨合時,,害怕溫度過高,所以不敢連續(xù)長時間運轉(zhuǎn),,對著活塞桿,、填料函部位用儀表風吹,以降低溫度,,因為無法測量溫度,,只能保證較低溫度下磨合,反而延長磨合時間,。
改進措施:通過機加工盡量調(diào)正氣缸與滑道中心,,減小中心不對正引起的偏磨。對沒有開口的整環(huán)開成斜切口,,也可開成兩瓣式斜切口,,增加漏量,,減小壓差,,減輕磨損。將切口磨平毛刺,,防止局部刮磨黏附,。斜開口的密封環(huán)內(nèi)徑磨損后可稍微自動補償量,改善密封,。按標準研磨好密封環(huán)的上面端面使a值在標準范圍內(nèi),。密封環(huán)內(nèi)外環(huán)改為斜開口后,為改善磨損補償性將結(jié)構(gòu)再改進,,兩只密封環(huán)切口錯開,,這種結(jié)構(gòu)即可防止內(nèi)環(huán)熱脹阻大,發(fā)生黏附,又方便安裝,,熱補償,、密封性能都有了大大改善。在安裝前打磨活塞桿表面毛刺,,把表面清理干凈,,不能粘有任何油污或硬質(zhì)塵屑。填料函底面研磨光滑,,使密封環(huán)與其底面密封良好,。調(diào)正彈簧長度,使彈簧系緊力不要過緊,,保證密封環(huán)自由膨脹,。把循環(huán)水冷卻改為新鮮水,所以冷卻效果明顯好轉(zhuǎn),。組裝填料函之前,,將活塞桿涂紅彤粉套上密封環(huán),檢查貼合面情況大于70%,,達到要求后再裝配,。新填料密封環(huán)更換后,為了縮短磨合時間,,使用點溫儀隨時測量溫度,,將溫度控制在55℃-60℃之間。
改用聚四氟乙烯與碳纖維做成的密封環(huán),,耐磨程度大大提高,,磨損下的屑末也不黏附在活塞桿表面,而且熱膨脹系數(shù)大大降低,,密封環(huán)的壽命提高四倍,。通過理論和計算為依據(jù),并結(jié)合具體實踐,,分析找出氮壓機失效快的原因,,采取相應(yīng)改進措施,使密封環(huán)壽命延長六倍,。通過實踐證明對填料密封采取的一系列措施是非常有成效的,,僅密封環(huán)兩年節(jié)約2.5萬元,同時減少了維修中的間接損耗,,生產(chǎn)效率也大大提高,,為全廠用氮提供了平穩(wěn)的保證。
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